“從今天早晨開始,這臺色譜儀就發出刺耳的噪聲,聽的讓人抓狂。”3月17日,8:00,一走進齊魯石化烯烴廠中化室芳烴分析工段色譜間,刺耳的噪音直擊耳膜,工段長管仁強向匆匆趕到的設備員王松說明著情況。 “看來是柱箱馬達出了問題。”經過一番檢查,王松對病源所在初步判斷。 “這種5890色譜儀的柱箱馬達已經停產,庫房里也沒有備件,這可怎么辦?”聽到柱箱馬達出現問題,管仁強有些怵頭。 “管段,你搭把手,咱把柱箱馬達拆下來,看看能不能自己動手修復。”王松邊說邊拿起了工具。 柱箱馬達從色譜儀上拆了下來,仔細做了外部體檢,原來,馬達軸承長期使用,再加上高溫的影響,磨損嚴重引發噪音,從而影響了柱箱馬達的正常運轉。 “如果換個軸承,讓柱箱馬達再上崗,那可省大錢了。” “那就行動吧。”倆人不謀而合。 由于沒有專用的工具,要想給柱箱馬達實施解體手術,還真是困難重重,倆大男人累出了一頭汗,柱箱馬達依然完整,力戰不行只好智取了。 王松找來了一段廢舊的直徑159mm的鐵管,自制拆卸的專用工具,在鐵管上切割出與柱箱馬達轉子軸徑尺寸相符的凹槽,有了自制工具幫忙,柱箱馬達只好乖乖的被分解了,更換新的軸承后,柱箱馬達重新上崗,噪音源消除了。 “一個軸承十多元錢,而一個原裝柱箱馬達需要八、九千元,自己能干的一定要自己干,這筆節約賬我可門清。”看著正常工作的儀器,王松的語氣里透著自豪。 勤動腦、巧動手,自主解決設備故障,已成為了中化室職工向節約要效益的有利武器,從年初到三月份,自主維修分析儀器26臺次。
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